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1 反應進料泵改造方案
原反應進料泵為9級節(jié)段式泵,根據改質后的參數需求需要撤掉3級葉輪及導葉。從節(jié)能方面考慮,改造后的反應進料泵效率不能有太大降低,因此還要增加3個過流套以減少圓盤損失及增強導流效果;改質后的介質為純石腦油,其汽化壓力較低易于揮發(fā)。為了增加機組的安全性將機械密封沖洗方案由原來的PLAN11改為PLAN11+52,增加儲液罐及排空火炬管線,PLAN11主密封發(fā)生泄漏后介質進入PLAN52儲液罐揮發(fā)后由排空火炬管線燃燒。
考慮到撤掉葉輪后軸向力平衡及流體的沿程損失,決定撤掉第3級、第5級、第7級葉輪及導葉,增裝過流套。根據圓盤損失計算方法確定過流套里孔尺寸以保證效率損失最小;原機械密封沖洗方案為PLAN11,密封函體至軸承體最小障礙物較小,無法滿足增加PLAN52方案機械密封壓蓋安裝尺寸。為了加大機械密封安裝尺寸,又制定了2種方案:1)更換泵軸及密封函體;2)對驅動側密封函體、非驅動側密封函體進行修整。查看2個密封函體圖紙后確定了節(jié)省費用的方案2),對密封函體安裝機械密封壓蓋處進行切削,重新鉆安裝螺紋孔。
2 電機底座的改造方法
由于改質后的反應進料泵軸功率變小,從節(jié)能方面考慮將電機更換為160 kW(原315 kW)。由于電機安裝尺寸的改變,在原聯(lián)合底座不更換的情況下對電機側支座進行改造,即在原電機側支座上增加鋼板保持原中心高不變。
3 試驗驗證
對反應進料泵改造完成后進行了出廠前性能檢測,介質為常溫清水。
4 現場運行情況
改造完成后反應進料泵交付用戶現場完成機組安裝。首先進行了水聯(lián)運,運行穩(wěn)定、良好,之后正式投產進料,達到了工藝設計參數要求。反應進料泵的改質改造成功完成,并取得用戶的高度評價。
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